Отчет от полевого инженера: Джеймс Петерсон
Проект №2023-0876, Юго-Восточная Азия Завод комбинированного цикла*
1. Экстренный звонок
Когда моя команда прибыла на завод мощностью 650 МВт в понедельник 6 утра, в комнате управления вспыхнули три критических сигнала тревоги:
-
Пик температуры подшипника: блок # 3 до 82 ° C (нормальный 68 ± 5 ° C)
-
Масляное резервуарное стекло: молочная кофеовая эмульсия
-
Отчет лаборатории: Вода в 15,000ppm (максимальный предел 500ppm)
Менеджер по операциям Лю передал мне образец масла – Это выглядело как лате. “ Мы можем’ t закрыть, ” Он сказал. “ Этот блок несет 9% региональной пиковой нагрузки. ”
2. Что вызвало расплав
После проверки системы мы обнаружили идеальную бурю:
-
Эффект муссона: 95% влажности перегружены герметические воздушные сушилки
-
Утечка пара: Вакуумное колебание конденсатора привлекло влагу
-
Добавка мытья: Нефть’ Пакет демульгатора с разрушен после обслуживания 18mo
Лабораторный анализ показал:
-
Добавки против износа на основе цинка истощены на 80%
-
Рост микробов (псевдомонас) ускоряет распад
-
Частицы кремния от влажного воздуха
Урок технического обслуживания: сушительные дыхательные аппараты были заменены с опозданием.
3. Наш 72-часовой план битвы
Фаза 1: Контроль повреждений (часы 0-12)
Мы установили наш GX-9000 очистительный скольз в режиме почки-цикла:
-
Начало дегидратации при низкой температуре при 45°C (избежание риска окисления)
-
Добавлено временное антипеновое агентство для контроля насильственного пузыряния
-
Установлены редкоземельные магнитные пруты на линиях возвращения
К 12 часу: вода упала до 8000 ppm – Масло начало очищаться от темно-коричневого.
Фаза 2: Глубокая чистка (часы 13-48)
-
Кренцевый вакуум до 0,5 мбар (abs) с коалесцентными колоннами
-
Активированные бета = 1000 зета-фильтры для частиц под 5 мкм
-
Считатель частиц ISO в реальном времени показал стабильное улучшение:
Час 24: NAS 1638 Клас 10 Час 36: NAS 1638 Клас 8 Час 48: NAS 1638 Клас 7
Фаза 3: Восстановление производительности (часы 49-72)
-
Пополненные добавки:
✓ Полигликольный демульгатор
✓ Фенольный антиоксидант
✓ Ингибитор коррозии сукиновой кислоты -
Окончательная проверка в 72 часа:
Вода: 187 ppm | Частицы: NAS Класс 6 | Номер кислоты: 0,11 мГКО/г
4. Технология, которая сделала это возможным
Критически важны три инновации:
-
Коалесцеры с тефлоновым покрытием – обрабатывал массовый приток воды без ослепления
-
Реконструкция вакуумной башни – предотвращает пенение при высоких уровнях влаги
-
Дозирование на месте – восстановленные свойства нефти без выключения
* Преимущество сюрприза: Магнитные ролики поймали 0,8 кг железного мусора – выявление незамеченной проблемы износа насоса.*
5. Реальная экономия затрат
Финансовый директор завода позже подтвердил:
| Категория затрат | Сохраненная сумма |
|-------------------------|--------------|
| Избегайте покупки нефти | $48,000 |
| Предотвращение повреждения турбины | $287,000 |
| Снижение времени отключения | $181,000 |
| **Всего** | **$516,000**|
Наша стоимость очистки: $18,500
6. Изменения, внесенные после события
Завод сейчас:
-
Установки датчики влаги емкости на всех резервуарах
-
Запускается Ежеквартальные тесты RPVOT контролировать уровень антиоксидантов
-
Использование двухступенчатые сушительные дыхатели (заменяется ежеквартально)
-
Поддерживает экстренная очистка комплект на месте
“ Теперь мы обращаемся с маслом, как гидравлическая жидкость – нулевая толерантность к загрязнению. ”
-
Главный инженер завода Чэнь
Заключение доклада на местах
Это событие доказало, что турбинное масло может быть спасено от катастрофического эмульгирования, если:
-
Ответ начинается в течение 96 часов
-
Температура остается ниже 60°C во время обезвоживания
-
Добавки пополняются после удаления загрязнителей