تقرير الموقع من مهندس الميدان: جيمس بيترسون
المشروع رقم 2023-0876، مصنع الدورات المشتركة في جنوب شرق آسيا*
1. مكالمة الطوارئ
عندما وصل فريقي إلى مصنع 650 ميجاواط يوم الاثنين السادس صباحاً، كانت غرفة التحكم تضيء ثلاثة جهات إنذار حرجة:
-
تحمل ارتفاع درجة الحرارة: وحدة # 3 حتى 82 درجة مئوية (عادية 68 ± 5 درجة مئوية)
-
زجاج رؤية خزان النفط: مستحلب لون القهوة الحليبية
-
تقرير المختبر: المياه في 15000 جزء في المليون (500 جزء في المليون الحد الأقصى)
مدير العمليات ليو سلم لي عينة الزيت – كان يبدو كاللاتي. “ يمكننا’ t إغلاق ” قال “ تحمل هذه الوحدة 9٪ من ذروة الحمل الإقليمي. ”
2. ما الذي سبب الانصهار
بعد فحص النظام ، وجدنا العاصفة المثالية:
-
تأثير الموسم: 95٪ رطوبة مغمورة ختم مجففات الهواء
-
تسرب البخار: تقلب الفراغ المكثف سحب الرطوبة
-
غسيل إضافي: النفط’ حزمة إزالة التخمير s تدهور بعد خدمة 18mo
أظهر تحليل المختبر:
-
إضافات مضادة للارتداء القائمة على الزنك استنفدت بنسبة 80٪
-
النمو الميكروبي (pseudomonas) تسريع الانهيار
-
جزيئات السيليكا من دخول الهواء الرطب
درس الصيانة: تأخر استبدال أجهزة التنفس المجففة.
3. خطة المعركة لمدة 72 ساعة
المرحلة 1: التحكم في الأضرار (ساعات 0-12)
قمنا بتزوير زجاج تنقية GX-9000 في وضع حلقة الكلى:
-
بدأ الجفاف في درجة حرارة منخفضة عند 45 درجة مئوية (تجنب خطر الأكسدة)
-
إضافة عامل مؤقت مضاد للرغوة للسيطرة على الفقاعات العنيفة
-
تثبيت قضبان مغناطيسية للأرض النادرة على خطوط العودة
بحلول الساعة 12: انخفض الماء إلى 8000 جزء في المليون – بدأ الزيت في التطهير من البني الداكن.
المرحلة الثانية: تنظيف عميق (ساعات 13-48)
-
فراغ منفصل إلى 0.5 mbar (abs) مع أعمدة متجمعة
-
بيتا المنشط = 1000 فلاتر زيتا للجسيمات دون 5μm
-
أظهر عداد جزيئات ISO في الوقت الحقيقي تحسنًا مطردًا:
الساعة 24: NAS 1638 الفئة 10 الساعة 36: NAS 1638 الفئة 8 الساعة 48: NAS 1638 الفئة 7
المرحلة الثالثة: استعادة الأداء (ساعات 49-72)
-
إضافات متجددة:
✓ البوليجليكول إزالة الملوث
✓ مضادات الأكسدة الفينولية
✓ مثبط تآكل حمض السوكسينيك -
التحقق من الصحة النهائية في الساعة 72:
الماء: 187 جزء في المليون الجسيمات: NAS الفئة 6 رقم الحمض: 0.11 ملغ كوه / غرام
4. التكنولوجيا التي جعلت ذلك ممكنا
وثلاثة ابتكارات مهمة:
-
معالجات مغلفة بالتفلون – تعامل مع تدفق المياه الضخم دون العمى
-
إعادة تصميم برج الفراغ – منع الرغوة عند مستويات الرطوبة العالية
-
جرعة إضافية في الموقع – استعادة خصائص النفط دون إغلاق
* مفاجأة الفائدة: الأسطوانات المغناطيسية التقطت 0.8kg من الحطام الحديدي – كشف مشكلة ارتداء المضخة غير الملاحظة.*
5. توفير التكاليف الحقيقية
أكد المدير المالي للمصنع في وقت لاحق:
| فئة التكلفة | المبلغ المحفوظ |
|-------------------------|--------------|
| تجنب شراء النفط الجديد | $48,000 |
| منع تلف التوربينات | $287,000 |
| تقليل وقت الانقطاع | $181,000 |
| **مجموع** | **$516,000**|
تكلفة خدمة التنقية لدينا: 18,500 دولار
6. التغييرات المنفذة بعد الحدث
المصنع الآن:
-
تثبيت استشعارات الرطوبة السعة على جميع الخزانات
-
تشغيل اختبارات RPVOT الفصلية لمراقبة مستويات مضادات الأكسدة
-
الاستخدامات أجهزة التنفس المجففة مزدوجة المرحلة (استبدال ربع سنوي)
-
يحافظ مجموعة تنقية الطوارئ في الموقع
“ نحن الآن نعالج الزيت مثل السوائل الهيدروليكية – عدم التسامح مع التلوث. ”
-
رئيس مهندس المصنع تشن
استنتاج التقرير الميداني
أثبت هذا الحدث أنه يمكن إنقاذ زيت التوربينات من الاستحلاب الكارثي إذا:
-
الاستجابة تبدأ خلال 96 ساعة
-
تبقى درجة الحرارة تحت 60 درجة مئوية أثناء الجفاف
-
يتم تجديد المواد الإضافية بعد إزالة الملوثات